沖孔樁施工泥漿脫水固化分離離心機本次試驗選用了臥式螺旋卸料沉降離心機(以下簡稱臥式螺旋離心機) 對鉆孔泥漿進行實驗室理論考證與現場脫水實驗, 經過脫水分離后的泥漿提高沉渣干度,縮小體積,可作為綠化回填土裝車外運或制磚等。因而將大大節省泥漿的運輸和排放費用;而且經臥式螺旋離心機分離后的液體含固率降低,可以回流到泥漿槽內,隨時調節泥漿濃度,有利于提高鉆進速度和成孔質量。
沖孔樁施工泥漿脫水固化分離離心機,在保持處理量為50m3/ h (進料含固率控制在11.7%)不變的情況下,通過調節離心機的分離因數,考察離心機對鉆孔泥漿的脫水效果。出泥8T/ h (含水率37%),出水含固率5%以內。
試驗用泥漿
試驗用泥漿取自一個基礎建設工地的泥漿池。試驗泥漿特性為:含水率85 % ,固相真密度2226 kg/ L ,含固率28.7 %左右, 濕泥餅密度1084 kg/ L 。
試驗系統
試驗系統主要由震動篩、旋流器、濃縮池、泥漿泵、電磁流量計和LWnj -6500-B型臥式螺旋離心機組成。
試驗時,將待脫水的建筑灌注樁鉆孔泥漿置于一級過渡沉淀池中,經泥漿泵輸送至震動篩、旋流器,將粗的硬質巖石顆粒及沙石等粗的顆粒介質篩選,目數小于50以下的和比重輕的介質流入濃縮池,再經自吸式泥漿泵送至電磁流量計計量后進入離心機中進行離心沉降脫水試驗。
4、 試驗用離心機的主要技術參數
型號LWJ- 550×2200 ,轉鼓直徑550mm ,轉鼓長度2200 mm ,工作轉速2700 r/ min (無級可調) ,分離因數2228 (max) ,差轉速0~35 r/ min 之間可調, 主電機功率45kW ,輔機電機功率15KW,外形尺寸3600 mm ×1650 mm ×1050 mm。
試驗結果
試驗中,在保持處理量為50m3/ h (進料含固率控制在11.7%)不變的情況下,通過調節離心機的分離因數,考察離心機對鉆孔泥漿的脫水效果。出泥8T/ h (含水率37%),出水含固率5%以內。
6、 經濟性評價
采用污泥離心脫水機進行鉆孔泥漿脫水的經濟效益十分顯著,據在江蘇某工地現場調查,鉆一根灌注樁所產生的泥漿約為120 m3 ,目前的泥漿運排費高達到為85 元/ m3 ,即一根灌注樁所需的泥漿運排費為10200 元;而若采用離心機脫水工藝,綜合考慮電費、機器折舊費、人工管理費、沉渣的裝載和運輸費及離心機的安裝費,一根樁的泥漿處理費僅需4300 元左右,比原工藝節省支出58 %。
7、 結語
通過工地現場條件對灌注樁鉆孔泥漿脫水處理試驗,可以得出如下結論:
(1) 污泥離心脫水機用于灌注樁鉆孔泥漿脫水可以取得較好的脫水效果,脫水后沉渣的含固率可以達到75 %~81 % ,脫水后沉渣的含水率達到40 %以下 , 體積大為減小,并能堆積成型,可以另行堆放作進一步自然干化或直接裝車外運。
(2) 經離心機分離后的清液可以用來調節泥漿濃度,有利于提高鉆孔進度和成孔質量,同時還能節約用水,這對缺水地區的鉆孔尤顯重要。
(3) 采用污泥離心脫水機。行灌注樁鉆孔泥漿脫水處理的經濟效益十分顯著,具有良好的工程應用前景。
(4) 采用離心機脫水工藝可以有效改善鉆孔現場的工作環境,減少運輸車輛和對環境的污染,具有明顯的社會效益。
(5) 限于試驗條件,未能作更深入的對比試驗。如要將本試驗結果應用于工程實踐,尚需對機器的結構、技術參數作進一步的變化調整。