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燃煤電廠大型脫硫塔 雙堿法脫硫

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱河北三陽盛業玻璃鋼集團有限公司
  • 品       牌
  • 型       號BJS
  • 所  在  地衡水市
  • 廠商性質生產廠家
  • 更新時間2024/10/27 10:39:04
  • 訪問次數6488
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河北三陽盛業玻璃鋼集團有限公司位于河北省衡水市棗強縣富強北路,注冊資金4538萬元,擁有固定資產1.6億。企業員工1180人,其中,高級職稱5人,中級職稱36人,初級技術人員236人。我公司和北京玻璃鋼研究設計院、機械電子工業部第四設計院、天津化工設計院、天津輕工設計院、鐵三院、太原化工二院、石家莊北方設計院、核四院、核七院、山東建科院、武漢工業大學、清華大學、哈爾濱建工學院等十幾個科研單位和大專院校有長期協作關系,技術力量雄厚,年生產能力達到兩億元。我公司生產的產品品種多、型號全,共有幾十種規格型號,主要產品有酸霧凈化塔,廢氣處理塔,氮氧化物處理塔,活性碳干式吸附塔,脫硫除塵器,生物降解塔,吸收塔,氨氣吸收塔,臭氣處理塔,噴漆廢氣處理,填料塔,噴淋塔,酸氣吸收塔,空氣處理設備,軸流風機,屋頂風機,高壓耐磨風機,環保設備,曝氣塔等。產品廣泛應用于工業、農業、畜牧業、冶金、礦山、石油化工、電力、建筑賓館、地下車庫、隧道、飯店、食品、醫藥衛生、倉儲等領域中。工程配套深受廣大用戶的好評。

酸霧凈化塔,生物降解塔,氮氧化物處理塔,活性炭吸附塔,脫硫除塵塔,臭氣治理塔,廢氣處理塔、鉻酸回收器、有機廢氣凈化器,氨氮吹脫塔
漿液PH 8 處理濃度 1000mg/L
處理煙氣量 8000m3/h 鈣流比 10
漿液在池停留時間 2h 漿液在池循環周期 1
排放溫度 70℃ 入口溫度 150℃
水滴直徑 5mm 脫硫率 90%
吸收區高度 3m 煙氣流速 2.5m/s
氧化風機風量 500 液氣比 700L/m3
運行阻力 800Pa
燃煤電廠大型脫硫塔本設備宜在室內安裝(北方地區)以防冬季寒冷對設備及吸收液的影響或做好保濕措施,南方地區設備可安裝在室外。
燃煤電廠大型脫硫塔 雙堿法脫硫 產品信息

燃煤電廠大型脫硫塔工藝

工藝先進,運行費用低。因鈉堿活性**,所以只用很低的液氣比就可達到高效率的脫硫效果;又因用廉價的鈣堿再生、鈉堿重復利用,就大大降低了運行成本。

工程投資少、經濟效益高。鈉鈣雙堿法工程投資僅為其他濕法技術的2/3~3/4;脫硫效率同樣達到90%~98%,脫硫后的SO2和煙塵排放*環保要求。

雙堿法是采用鈉基脫硫劑進行塔內脫硫,由于鈉基脫硫劑堿性強,吸收二氧化硫后反應產物溶解度大,不會造成過飽和結晶,造成結垢堵塞問題。另一方面脫硫產物被排入再生池內用氫氧化鈣進行還原再生,再生出的鈉基脫硫劑再被打回脫硫塔循環使用。雙堿法脫硫工藝降低了投資及運行費用,比較適用于中小型鍋爐進行脫硫改造。

雙堿法煙氣脫硫技術是利用氫氧化鈉溶液作為啟動脫硫劑,配制好的氫氧化鈉溶液直接打入脫硫塔洗滌脫除煙氣中SO2來達到煙氣脫硫的目的,然后脫硫產物經脫硫劑再生池還原成氫氧化鈉再打回脫硫塔內循環使用。脫硫工藝主要包括5個部分:(1)吸收劑制備與補充;(2)吸收劑漿液噴淋;(3)塔內霧滴與煙氣接觸混合;(4)再生池漿液還原鈉基堿;(5)石膏脫水處理。

燃煤鍋爐脫硫塔脫硫塔廠家工藝原理

雙堿法煙氣脫硫工藝同石灰石/石灰等其他濕法脫硫反應機理類似,主要反應為煙氣中的SO2先溶解于吸收液中,然后離解成H+和HSO3-;使用Na2CO3或NaOH液吸收煙氣中的SO2,生成HSO31-、SO32-與SO42-,反應方程式如下:

脫硫反應

Na2CO3+SO2→Na2SO3+CO2↑(1)

2NaOH+SO2→Na2SO3+H2O(2)

Na2SO3+SO2+H2O→2NaHSO3(3)

其中:

式(1)為啟動階段Na2CO3溶液吸收SO2的反應;

式(2)為再生液pH值較高時(高于9時),溶液吸收SO2的主反應;

式(3)為溶液pH值較低(5~9)時的主反應。

再生過程

Ca(OH)2+Na2SO3→2NaOH+CaSO3(4)

Ca(OH)2+2NaHSO3→Na2SO3+CaSO3.1/2H2O+3/2H2O(5)

3、氧化過程(副反應)

CaSO3+1/2O2→CaSO4(6)

CaSO3.1/2H2O+1/2O2→CaSO4+1/2H2O(7)

燃煤電廠大型脫硫塔工藝優點

1、脫硫效率90%以上。

2、脫硫劑采用鈉堿和石灰,塔內清液吸收,有效避免塔內結垢。

3、液氣比小。可脫硫除塵一體化。

4、一次投資省,運行成本低,國產程度高。

5、適應范圍廣。

 

工藝缺點

1、氫氧化鈉或碳酸鈉與二氧化硫反應同時也會與二氧化碳反應,煙氣中二氧化碳含量遠遠高于二氧化硫含量,二氧化碳與氫氧化鈉反應后生成碳酸鈉,二氧化硫與氫氧化鈉反應生成,這兩個反應是同時進行的,因二氧化碳含量大很多,故碳酸鈉產生量相當大,碳酸鈉部分與溶于水的二氧化硫再次反應,但二氧化硫在*次噴淋洗滌后含量很少(部分與氫氧化鈉反應生成),二次反應后還會出現大量的碳酸鈉排入置換系統,故二氧化碳消耗的氫氧化鈣(置換后實際消耗為氫氧化鈣)量很高(受脫硫效率、洗滌效率、停留時間影響)。

2、與石灰(氫氧化鈣)反應較快(置換系統內反應),但與氫氧化鈣很難反應,脫硫循環水中含量不斷增加,脫硫效率不斷下降,導致煙氣排放超標,也導致燒堿消耗量大大增加。

3、與石灰(氫氧化鈣)反應段無有效手段控制反應效率,即無法控制置換效率,導致未經置換的氧化為,因很難與氫氧化鈣反應,導致浪費和影響脫硫效率。

4、因為置換系統無法分辨氫氧化鈉和氫氧化鈣,故氫氧化鈣在噴淋水中的含量會很高,導致結垢。

 

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