1.MC—Ⅱ型脈沖布袋式除塵器在保留了原MC—Ⅰ型除塵器優點的基礎上,采用了低阻力的QMF—20P型脈沖閥,使除塵器的控制系統和過濾袋等的壽命比MC—Ⅰ型延長一倍以上,減少了維修工作量。
2.清灰用壓縮空氣從原來的5—7公斤/厘米2壓力,降到現在的3公斤/厘米2壓力,但清灰效果仍可達到5—7公斤/厘米2壓力的效果,從而擴大了使用范圍。
3.由于結構上的改進,增強了設備的嚴密性,漏風量能夠低于10%,進一步提高了產品質量。
4.改革了揭蓋裝置,濾袋固定方法,為設備檢修和維護改善了勞動條件。
5.噴吹裝置增加了防護罩,蓋板結構采用了防雨措施,使除塵器在露天放置不需另設防雨棚,減少了建設投資。
6.清灰部分原來攪龍去掉,裝置了YJD系列型自動回轉排灰閥組合關風器。擴大了清灰使用效果,減少了維修,封密嚴排灰快。
工況中含塵氣體從進風口進入設備灰斗,大顆粒由于慣性直接下落,氣體后又向上進入設備過濾箱體,通過布袋時粉塵顆粒被布袋阻隔粘在布袋表層上,純凈的空氣則穿過布袋通過文氏管進入凈氣室,然后再由出風口排出。含塵氣體通過濾袋時粉塵積累在濾袋表層,造成脈沖布袋除塵器的設備阻力不斷增大,為保持設備阻力在除塵器允許范圍內,需要定期啟動控制裝置進行清灰處理,脈沖儀按順序觸發脈沖電磁閥,氣包內的壓縮氣體由文氏管高速反向噴射到除塵布袋上,布袋在氣流作用下急劇膨脹將表面的粉塵抖落。抖掉的粉塵則落入設備灰斗中由排灰系統排出。
HD型袋式除塵機組
簡介:HD系列單機布袋除塵器是專為水泥廠庫頂,庫底,皮帶輸送及局部塵源除塵而設
計的,也可以用于其它行業的局部塵源除塵用,具體體積小,處理風量大,結構緊湊,使用方
便,可靠等優點,從除塵器上清除下來的粉塵可直接排入倉內,亦可直接落在皮帶上,含塵氣
體由除塵器下部進入除塵器,經濾袋過濾后,清潔空氣由引風機排除,除塵器工作一段時間
后,濾袋上的粉塵逐漸增多致使濾袋阻力上升,需要進行清灰,清灰完畢后,除塵器又正常進行工作了。
工作原理:含塵氣體由除塵器入口進入箱體,通過濾袋進行過濾,粉塵被留在濾袋
內表面,凈化后的氣體通過濾袋進入風機,由風機吸入直接排入室內(亦可以接管
排入室外)。
隨過濾時間的增加,濾袋內表面粘附的粉塵不斷增加,濾袋阻力隨之上升,從而影
響除塵效果,采用自控清灰機構進行定時搖振清灰或者手控清灰機構,停機后自動
搖振數十秒,是粘在濾袋內表面的粉塵抖落下來,粉塵落在灰斗,抽屜或者直接落
到輸送皮帶上。
用途范圍:本系列產品廣泛用于水泥行業外,還可以用于鑄造工業,陶瓷工
業,玻璃工業,砂輪制造,化工制品,機械加工等行業的除塵,該產品對比重較大
的金屬切削,鑄造用砂等和中等比重的粉塵,如水泥,陶瓷原料粉塵,石膏粉,石
棉粉,碳粉,顏料,膠木粉,塑料粉等,以及比重較輕的木工加工等粉塵均有良好
除塵效果,排放濃度保證達到國家排放要求一下。
脈沖除塵器具有高效的除塵效果,并對離心式除塵器不易采集的1~10uwm糧飼塵粒的回收,有著較高的經濟價值。
近年來,已在糧飼加工廠得到了廣泛應用。但是,在生產運行中,如因操作管理不當,則會因脈沖除塵器糊袋、堵塞,導致阻力大幅度上升,引起提升管掉料,嚴重影響車間的正常生產和成品質量。
為了保障脈沖布袋除塵器的正常運行,通過生產現場的實踐、探索,筆者認為應做好以下工作:
1、操作管理方面:
1.1堅持每班放空濾氣罐積水,避免因糊袋造成堵塞。 因為空氣經空壓泵增壓后,其中一部分水蒸氣將因高壓凝聚成水,如不及時排除,過濕空氣噴吹進布袋,勢必糊袋造成堵塞。
1.2經常檢查電磁閥運行情況 電磁閥在運行中,
常見故障有兩種:
a、導通噴吹后不能復位,造成常放氣,使空壓泵壓力上不去,無法形成具有足夠壓力的噴吹效果。 原因:電磁鐵與可動銜鐵(位于電磁鐵外側)之間平面吸附力大于閥片(在電磁鐵切斷電源失去吸力后)推動連桿使其復位的力。 措施:在電磁鐵與銜鐵之間墊人一圓形不吸水的油性薄紙,減少吸附力,使其能正常復位。
b,橡皮隔膜破損,高壓空氣吹不進布袋。 這類故障,開車期間人在脈沖除塵器附近,進行一般性觀察,很難發現。因為,隔膜破損后電磁閥仍然工作,操作人員仍能聽到正常間隔的噴吹聲。只是高壓空氣未吹進布袋,呈假性工作狀態。 措施:可在進脈沖除塵器的管道上鉆一靜壓孔并焊上一短管,用橡皮管連接到U型壓力計上,以便經常觀察除塵器的阻力情況,一旦發現U型壓力計水柱高度差異常,應立即進行全面檢查。如一般檢查未發現問題,可到屋頂再貼在脈沖除塵器出風管上,查聽電磁閥噴吹情況。如聽出噴吹間隔大于額定時間,且實際間隔時間為額定噴吹間隔時間的整倍數。只需將此整倍數減1,即為已發生故障的電磁閥只數。例如:某廠一脈沖除塵器共有電磁閥10只,額定噴吹間隔為15s 。實際聽得間隔為60s; 75s則可以推斷該除塵器已有8只電磁閥隔膜破損(或有其它故障)。可立即檢修更換。
2關于脈沖除塵器的改進建議 進人脈沖除塵器的物料,一般都是不易流動的細粘粉粒,被布袋經噴吹振動后,大都粘附在除塵器下部的錐形底板上,不能自溜人下絞龍。需操作工經常持木錘敲擊,才能徐徐排出。由于脈沖粉正常流量很小,一般在工藝處理上均是插人其他系統混篩。由人工敲擊排粉的流量很不穩定,有時則因短時內大量脈沖粉的并人,造成提升管掉料,嚴重影響了并人系統的工藝效果。 為了解決這一矛盾,有些制造廠家將脈沖除塵器下部改成兩個錐斗,以擴大自溜角。這對一般粉塵,效果較為顯著。對于面粉廠有一定溫濕度的細粘粉塵,尚不能從根本上解決問題。
為此建議:在錐底內部設一機械刮板,使其作慢速往返運動,促使除塵器均勻排料。泊頭市金珠環保設備有限公司專業生產脈沖布袋除塵器、旋風除塵器、濕式脫硫除塵器、靜電除塵器以及除塵器布袋、除塵器骨架、脈沖電磁閥,脈沖控制儀、氣缸、布袋吊掛、文氏管、螺旋輸送機、卸料器等各種除塵器配件。也可根據客戶要求進行非標設計改造
1.MC—Ⅱ型脈沖布袋式除塵器在保留了原MC—Ⅰ型除塵器優點的基礎上,采用了低阻力的QMF—20P型脈沖閥,使除塵器的控制系統和過濾袋等的壽命比MC—Ⅰ型延長一倍以上,減少了維修工作量。
2.清灰用壓縮空氣從原來的5—7公斤/厘米2壓力,降到現在的3公斤/厘米2壓力,但清灰效果仍可達到5—7公斤/厘米2壓力的效果,從而擴大了使用范圍。
3.由于結構上的改進,增強了設備的嚴密性,漏風量能夠低于10%,進一步提高了產品質量。
4.改革了揭蓋裝置,濾袋固定方法,為設備檢修和維護改善了勞動條件。
5.噴吹裝置增加了防護罩,蓋板結構采用了防雨措施,使除塵器在露天放置不需另設防雨棚,減少了建設投資。
6.清灰部分原來攪龍去掉,裝置了YJD系列型自動回轉排灰閥組合關風器。擴大了清灰使用效果,減少了維修,封密嚴排灰快。
工況中含塵氣體從進風口進入設備灰斗,大顆粒由于慣性直接下落,氣體后又向上進入設備過濾箱體,通過布袋時粉塵顆粒被布袋阻隔粘在布袋表層上,純凈的空氣則穿過布袋通過文氏管進入凈氣室,然后再由出風口排出。含塵氣體通過濾袋時粉塵積累在濾袋表層,造成脈沖布袋除塵器的設備阻力不斷增大,為保持設備阻力在除塵器允許范圍內,需要定期啟動控制裝置進行清灰處理,脈沖儀按順序觸發脈沖電磁閥,氣包內的壓縮氣體由文氏管高速反向噴射到除塵布袋上,布袋在氣流作用下急劇膨脹將表面的粉塵抖落。抖掉的粉塵則落入設備灰斗中由排灰系統排出。