氨法脫硫后煙氣拖尾的主要原因
1.物理因素
氨法脫硫系統中,高溫煙氣與脫硫系統各段液相接觸使得煙氣逐步達到飽和狀態。煙氣溫度逐級降低使其攜帶水蒸氣的能力降低,攜帶小液滴的煙氣后排入大氣,飽和濕煙氣中小液滴大量凝結形成白色,環境溫度越低、濕度越大使白色煙羽越長。
2.氨逃逸
氨逃逸的根本原因是由氨的揮發性引起的。由于其具有較高的飽和蒸汽壓力,氨水會分解成為氣體氨與水。由于氣氨不易參與氨法脫硫反應,與煙氣一起從煙囪排出,一般當煙氣中NH3 的質量分數超過10×10-6~20×10-6時,會出現可見煙羽而且質量分數越高煙羽的顏色越濃、煙羽也越長。
3.氣溶膠
氣溶膠是指液體或固體小質點在大氣中分散懸浮形成的膠體分散體,氨法脫硫中的氣溶膠的主要成分是銨鹽類,如(NH4 )2SO4、NH4HSO3 等,煙氣所含氣溶膠越多,在煙氣流速過大時就會產生煙氣嚴重拖尾現象,特別是微米級(PM2.5)的亞硫酸銨顆粒可成為水蒸氣冷凝的晶種,使拖尾現象明顯。
針對氨法脫硫后的煙氣拖尾現象,明晟環保對脫硫工藝進行改造設計:
1.采用二元結構多功能一體化脫硫塔及雙區位雙循環的脫硫工藝,保證出口凈煙氣中,SO2 含量≦35mg/m3、NOx≦50mg/m3、顆粒物含量≦5mg/Nm3,達到超低排放指標。全工藝過程 SO2 脫除率≧99.2%, 亞硫酸銨氧化效率≧99.8%, 氨回收率≧99%。
2. 采用復合高分子軟吸附凝并技術,該技術利用高分子復合材料作為載體。此種載體具有大比表面積、憎水性等特點。煙氣進入凈化前其夾帶的為吸收循環液,循環液中含有鹽類晶體顆粒。進入凈化段后,凈化水將循環液液滴替換為水滴或含有低鹽類晶體的液滴,這部分微小液滴經過載體時,互相凝并為大液滴,由于載體還具有憎水性,大液滴無法停留在載體上累積,在重力作用下返回至脫硫塔內隨循環液帶出。
通過這種技術能夠確保凈煙氣出口含塵量≦5mg/Nm3,液滴攜帶量≦10mg/Nm3,有效的克服了氨法脫硫技術存在的氨逃逸和氣溶膠生成等難題。
氨法脫硫裝置經改造和運行優化后,運行趨于穩定,不但解決了煙氣拖尾問題,而且提高了氨利用率,使回收的硫酸銨產量有所增加,生產成本明顯下降,氨法脫硫裝置的經濟性得到提升。