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高爐煤氣精脫硫設備 干法脫硫

參考價5000000-20000000/套
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱北京北大先鋒科技股份有限公司
  • 品       牌其他品牌
  • 型       號
  • 所  在  地北京市
  • 廠商性質生產廠家
  • 更新時間2024/1/4 9:42:39
  • 訪問次數1937
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北京北大先鋒科技有限公司成立于1999年,是北京大學直屬的高新技術企業,專業從事變壓吸附氣體分離技術研發和成套裝置設計制造,以及高效吸附劑和催化劑的生產。北大先鋒現有5個子公司,多個生產工廠、研發中心及中試基地,建立了完善的質量檢驗體系和售后服務系統,已通過ISO-90012008質量管理體系認證。

公司變壓吸附分離一氧化碳技術獲國家技術發明二等獎、變壓吸附空分制氧技術獲教育部科學技術進步一等獎,產品技術居*水平,工程業績遍布。自公司 成立以來,我們已為化工、鋼鐵、有色冶金、玻璃、造紙、污水處理等行業的百余家企業提供了成套變壓吸附裝置,目前國內規模較大的變壓吸附分離一氧化碳裝置 和變壓吸附空分制氧裝置均由我公司建設完成。公司承建的變壓吸附裝置性能優異,工藝技術節能可靠,給生產企業帶來了巨大的經濟效益,贏得了廣大用戶的信任和尊重。

公司憑借*的科研力量和雄厚的研發實力,并結合工程實踐經驗,在工業尾氣綜合利用領域取得了積極成果。公司專有的變壓吸附分離一氧化碳技術可從高爐煤氣、 電石爐尾氣、黃磷尾氣等富含一氧化碳的工業廢氣中高效分離提純一氧化碳氣體,創造了工業尾氣高附加值利用的新模式。該技術的成功工業化應用對我國工業生產 企業節能減排具有重要的現實意義。

公司的宗旨是“創新、開拓、滿意、提高”,始終堅持以客戶為關注點,不斷追求技術創新和技術進步,致力于為客戶提供優質的產品和服務。我們一貫秉持節能環保、低碳生產理念,通過先進技術促進我國工業轉型升級,為建設資源節約型、環境友好型社會做出重要貢獻。

變壓吸附制氧,變壓吸附制氫,變壓吸附分離一氧化碳,工業尾氣凈化提純,合成氣分離,高效吸附劑,催化劑
處理風量 800000m&#179;/h 處理濃度 <10mg/L
加工定制 適用領域 鋼鐵高爐煤氣
脫硫率 99%
高爐冶煉鐵水,是利用焦炭、煤和鐵礦石發生還原反應,產生的高爐煤氣中的硫也主要是以還原態形式存在。經過色譜取樣檢測,高爐煤氣中的有機硫,即羰基硫(COS)、二硫化碳(CS?)占總硫含量的70-80%;無機硫即硫化氫(H?S)占總硫含量的20-30%。

因此高爐煤氣前端脫硫需要脫除的是上述三類硫化物,即羰基硫、二硫化碳和硫化氫。
高爐煤氣精脫硫設備 干法脫硫 產品信息

-高爐煤氣精脫硫工藝路線-

高爐煤氣從爐頂出來后,先經過重力除塵和布袋除塵裝置,將其中的塵含量降到10 mg/Nm3以下,接著進入透平發電裝置(TRT),利用煤氣壓力和溫度發電,再通過水解轉化裝置,將羰基硫和二硫化碳轉換為硫化氫,然后進入脫硫裝置,利用干法脫硫劑將煤氣中的硫化氫脫除,最后進入各個用氣點進行利用,經過脫硫后,各個用氣點排放的煙氣中的二氧化硫濃度達到超低排放要求。



-高爐煤氣精脫硫技術優勢-

1.不影響TRT發電,水解、脫硫工藝全部放在TRT之后;

2.無廢液產生,干法路線不產生廢液;

3.脫硫精度高,總硫含量小于500mg/Nm3,更適合干法;

4.不懼硫波動,當煤氣中硫含量波動時,無需額外操作;

5.無人值守,固定床工藝,只需巡檢;

6.運行時間長,水解劑、脫硫劑使用壽命大于1年;

7.環保閉環,置換下來的水解劑、脫硫劑可廠內二次利用;

8.產業化應用成效顯著,前端干法脫硫工藝目前已有連續8年穩定運行的成功案例。



-工業應用案例-

2012年,湖南華菱衡鋼集團采用北京北大先鋒科技股份有限公司的鋼廠煤氣資源化利用技術,建設了一套高爐煤氣提升熱值裝置,高爐煤氣處理量為67000立方米/小時,熱值從700大卡/立方米提升到了2100大卡/立方米,用做軋鋼加熱爐的燃料氣體。在提升熱值的工藝中,利用變壓吸附(PSA)工藝把高爐煤氣中的一氧化碳濃度從21%提純到70%,PSA提純一氧化碳設備對高爐煤氣中的硫含量有嚴格的要求,總硫含量必須在0.1ppm以下,為此,北大先鋒在當時建成了首套高爐煤氣前端干法脫硫裝置,以滿足后續PSA工藝對總硫含量的嚴格要求。

該項目中,高爐煤氣通過除塵凈化后先經過水解塔,將煤氣中的有機硫轉化為無機硫,之后將煤氣降溫通過脫硫塔,將無機硫氧化為硫單質達到脫硫的目的,經過脫硫后的高爐煤氣直接進入PSA提純一氧化碳工序。數據顯示,包括前端干法脫硫在內的整套PSA分離一氧化碳設備自2013年開車運行以來,一直連續、穩定運行。





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