丹陽塑料廠廢水處理一體化設備質量安全可靠
銅陵地區某冶煉廠于1978年建成投產,至2017年全面關停,期間進行了多次升級改造,形成了系統多、能耗高、環保設施不健全等的局面,較嚴重的環境污染和高生產成本難以適應社會發展需求及市場競爭。在面臨環保日趨嚴苛和企業發展難以為繼的雙重壓力下,該廠提出了異地搬遷改造方案,通過對老廠進行轉型改造,以實現銅冶煉老企業的產能升級與節能減排。該項目建設投資17.62億元,其中環保投資占比達到總投資的29.83%,主工藝采用銅精礦配料—圓盤制粒—富氧頂吹熔池熔煉—智能數控吹煉—回轉式陽極爐精煉—PC電解精煉流程,冶煉煙氣制酸采用稀酸動力波洗滌器洗滌凈化+二轉二吸制酸+離子液脫硫工藝,生產電解銅200kt/a、硫酸760kt/a。目前該項目正在進行投料試生產,筆者對廢水處理工藝及廢水梯級回用措施進行探討。
1、給排水系統概述
給排水系統承擔著向生產車間各個環節供應不同類別的水的任務,同時還要對車間排出的廢水進行收集、輸送、處理和排放。該項目給水系統分為生產給水系統、生活給水系統、事故給水系統、循環冷卻水供水系統、回用水供水系統、消防給水系統等7個部分,其總用水量為4.8282×105m3/d。其中新水用量9629m3/d,回用及循環水用量4.73191×105m3/d,工業用水循環率達到98.0%。
生產排水系統采用清污分流、雨污分流制,廠區內建設了1座1500m3/d初期雨水處理站和1座2600m3/d深度廢水處理站。項目投產后產生的含重金屬廢水量約為1449m3/d,清潔廢水量為2261m3/d,經處理后全部回用,無生產廢水外排。
2、廢水來源
按照排水的水質,可將廠區需要進行處理的廢水分為生產廢水、循環冷卻系統排污水和場地初期雨水三部分。
2.1 生產廢水
在銅冶煉生產過程中,礦石中的重金屬會在冶煉過程中通過廢水排放出來,這些重金屬廢水水質較為復雜,廠區內生產廢水主要來自以下區域:
1)熔煉區域廢水。
熔煉渣、轉爐吹煉渣以及陽極板澆鑄時需用工業水進行直接噴水冷卻,因冷卻水和熔體直接接觸,因此該區域廢水中含有爐渣的微粒和溶解的重金屬Cu,Pb,Zn,As等。
2)電解區域廢水。
經電解完成的陰極板表面沾有含CuSO4,H2SO4,H2O電解液,清洗陰極板可使部分銅離子進入廢水系統,致使廢水中含有Cu2+,H2SO4,Ni,As,Bi,Sb,Ag等物質。另電解槽定期清理過程中,用水將黏附于陽極和池壁的泥狀物質沖洗掉,產生的廢水中含有陽極泥及Cu,As,Bi,Pb,Sb等。
3)硫酸區域廢水。
冶煉煙氣制酸產生的污酸污水,占到全廠重金屬廢水的80%以上。制酸流程中煙氣濕法降溫洗滌時開路出來的稀酸,由于煙氣中含有重金屬煙塵,通過濕法洗滌后,由氣相轉入液相。該區域污水含酸量大、污染物種類多,主要成分為H2SO4,Cu,As,Pb,Zn等。
2.2 循環冷卻系統排污水
銅冶煉過程中,根據工藝需求,需設置大量的循環水冷卻系統,以保證設備、介質適宜的工作環境。循環水系統在循環過程中,由于溫度、流速的變化以及工藝的需要,導致水分不斷蒸發,無機鹽離子和有機物逐漸濃縮。當循環冷卻水系統中有害物質達到一定的濃度時,即需排污。廠區循環冷卻水系統的排污水主要來自熔煉循環水、澆鑄機循環水、電解及凈液循環水、硫酸循環水、制氧循環水、動力區域循環水、渣緩冷循環水等9個獨立的循環冷卻水系統。
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2.3 初期雨水
初期雨水的特點是水量大、成分簡單、重金屬含量低、pH值接近中性、處理成本低,中水回用適應面廣。目前,盡管對主要重金屬污染區域,比如,制酸、冶煉、收塵等區域的初期雨水進行了收集處理,但由于廠區物料運輸及堆存、煙道清灰作業等生產活動,降雨期間廠區初期雨水仍然會出現重金屬離子濃度超標的情況。
3、廢水處理工藝探析
3.1 生產廢水處理工藝
銅冶煉廠生產廢水種類多、成分復雜,必須進行合理的廢水分類和預處理。但是分水過細,則建筑物過多、排水管網過長、管理難度大;分水過粗,則污染因子可能相互干擾,增大廢水回用難度。考慮到硫酸區域廢水量大、成分復雜等特點,該項目設置2套生產廢水處理系統,1套單獨處理硫酸區域產生的酸性廢水,另1套則處理其他區域的生產廢水。
酸性廢水采用“硫化—石膏—一次中和—氧化—二次中和”的工藝流程。硫酸凈化工序中產生的酸性廢水首先通過圓錐沉降槽進行沉降,脫除廢水中的鉛等雜質后進入硫化工序,通過加入Na2S進行脫銅和脫砷處理。其反應后液進入石膏處理站,通過加入石灰石漿液在攪拌的情況下進行充分反應,除去硫酸以及部分氟離子。經硫化和石膏工序處理后,反應后液進入中和工序。在中和工序中,加以強化除砷效果,并按“一次中和—氧化—二次中和”三步進行。中和后液再通過濃密機沉降,上清液泵入脫鈣工序處理后回用。其他區域的生產廢水則直接采用“一次中和—氧化—二次中和”的工藝流程來進行處理。此方案既提高了系統整體的凈水回收率,又降低了工程投資和運行費用,經濟性能優異。