水泥窯尾除塵器出現的冒白煙,顆粒物排放超標,布袋結露或板結,布袋失效和破損等異常情況,不都布袋本身制造質量因素造成的,還與除塵器設計、水泥生產原料
,水泥窯運行,除塵器日常維護都有很大的關系,具體分析如下:
(1)顆粒物排放超標
它是指粉塵顆粒物排放沒有達到規定的限制值(通常是超過10mg/Nm3,)造成顆粒物排放超標的原因大體有四種:
一是布袋破損形成直排,造成顆粒物排放超標。通過查找并更換破損的布袋就可以解決該問題。二是布袋沒有破損,但是由于質量原因
,導致超細粉塵從布袋表面穿透布料而造成排放超標,三是花板孔密封不嚴(花板口大小不一,布袋袋口與花板配合有誤)導致粉塵從袋口溢出而超標。四是除塵器箱體,煙道等焊縫開焊導致含塵氣體
沒有經過除塵器而直排,造成排放超標。
顆粒物排放超標 可以通過煙囪能夠肉眼觀察到,還可以在中控室直接讀取排放數值,具體的布袋破損部位,透塵與否,開焊縫隙,花板密封不嚴等通過熒光粉檢測很容易被發現
(3)水泥窯尾除塵器煙囪時常有“白煙”
窯尾白煙主要是在秋冬季節北方地區,觀察中控室監測的顆粒物排放沒有超標(在限定的范圍內),但是煙囪有白煙冒出,白煙的形成主要是窯磨一體機在低溫狀態下,受大氣環境下的超低溫影響,形成的
過飽和水蒸氣,特別是在水泥磨間斷性開關機時更容易出現“白煙”,“氨逃逸”會加劇白煙的形成,適當提高煙氣溫度可以有效緩解甚至消除“白煙”現象。
(3)窯磨一體除塵器在生料磨停機時顆粒物排放超標
這是很多水泥窯與生料磨機共用一臺除塵器經常出現的問題,生料磨停機時顆粒物排放就恢復到控制值之內,這種現象與布袋制造質量無關,并不是布袋原因造成的,是除塵器運行與操作因素造成的
水泥窯尾余熱發電,爐內脫硝、生料磨多種工作狀態同事運行的煙氣,進入到除塵器入口的含塵氣體溫度只有80-110度,粉塵與水汽混合貼附到布袋表面,造成阻力上升,迫使噴吹壓力加大而形成相對穩定的平衡狀態
。在生料磨停機后,不僅進入到除塵器的粉塵會回減少,水分也會突然減少,除塵器內煙氣溫度會上升到150°C,受水分影響貼附在布袋表面的粉塵,在碰吹壓力下會突然脫落,使得布袋表面非常干凈,超細粉塵從布料通道中穿透
生料磨恢復生產后,溫度降低了,水分上去了,透塵的通道被閉合,顆粒物排放重新達到標準以內,因此在生料磨停機時降低清灰的噴吹壓力,適當延長清灰周期,可以有效解決生料磨停機時降低清灰的噴吹壓力
(4) 除塵布袋結露和板結
它是由于除塵器內在低溫(低于露點溫度)狀態下進行,粉塵濕度大而導致粉塵以粉狀或者塊狀粘附在布袋表面的一種現象。
除塵布袋無論是出現結露,還是板結現場,嚴格意義上講是由于低溫高濕環境造成的,與布袋制造質量和選擇的材質無關,影響結露與板結的因素有幾個,一是光滑 濾袋表面要比粗糙的具有更好的抗結露功能
二是拒水處理后,對結露和板結有一定的緩解 ,三是 覆膜濾袋比同材質的非覆膜濾袋具有更好的抗結露性能,
一般水泥窯尾采用芳綸除塵濾袋
相關參數如下:
克重weight(g/m2) 500
材質 material 諾美克斯(nomex)
厚度 (thickness mm) 2.0
透氣率 air permeability (L/M2/S) 200-400
斷裂強度 徑向 warp >1300
Thesile strengteh (N/5*20cm) 緯向weft>1460
斷裂伸長度 徑向warp 50
緯向 55
工作溫度 連續使用溫度 204 °C
瞬間使用溫度 220 °C
后處理方式 熱定型、燒毛 ,軋光