一、技術背景
LYWS煙氣脫硝添加劑是一種不用催化劑,在一定溫度范圍內將含氨基的還原劑噴入爐膛內,將煙氣中的NOX還原脫除,生成氮氣和水的清潔脫硝技術。傳統的SNCR煙氣脫硝技術普遍采用氨水或尿素溶液作為還原劑,NH3與NOX的還原反應對于溫度條件非常敏感,一般認為理想的溫度范圍為850-1100℃,其隨反應器類型的變化而有所不同。SNCR煙氣技術具有簡單經濟、操作方便、價格低廉等優點,得到廣泛應用。但是,當溫度低于溫度窗口時,由于停留時間的限制,往往使化學反應進行的程度較低,NH3和NOX的直接反應受到限制甚至不能直接反應,造成NOX還原率較低,同時未參加反應的NH3也會造成氨逃逸。因此,溫度窗口較窄造成的問題使SNCR煙氣脫硝工藝的應用受到限制。考慮到SNCR煙氣脫硝反應完成后,未參與反應的NH3會繼續隨著煙氣流動,如果在流動過程中能繼續發生反應,則整體的脫硝效率必定得到較大提高。但是,煙氣流出爐膛后,其溫度也慢慢降低,從而使NH3和NOX不能直接反應。為了解決這個問題,試驗證明,在中溫煙道以LYWS煙氣脫硝添加劑進行脫硝,在不需要任何催化劑的情況下,實現脫硝目的,脫硝效率均可達到50%~70%以上,是一種優于SCR催化還原脫硝方法的技術,具有經濟、高效、系統簡單、效果與SCR脫硝方法類似,并且在中溫區脫硝,能耐受煙氣中氧量變化,氨逃逸少,是一種經濟實用的煙氣脫硝方法,特別適用于大、中、小型燃煤鍋爐(燃油、燃氣鍋爐)及電力、石油、化工、冶金、建材等行業的各種鍋爐及工業窯爐的煙氣脫硝。
二、技術優點
1、在中溫區500-650℃加入LYWS煙氣脫硝添加劑使中溫區實施有效煙氣脫硝,反應的有效時段延長,使LYWS煙氣脫硝添加劑的噴入口位置的布置更具有彈性,可根據需要來靈活布置;
2、LYWS煙氣脫硝添加劑在中溫下反應后剩下未反應的氨易被氧化為N2而不以氨的形式逸出;
3、由于少量具有強還原性的LYWS煙氣脫硝添加劑的加入,對氧量變化的適應性增強,使LYWS煙氣脫硝添加劑可以用于爐窯、工業鍋爐、焚燒爐、燃氣輪機、燒結爐等氧量偏高的場合;
4、在中溫區,脫硝時采用LYWS煙氣脫硝添加劑,減少了LYWS煙氣脫硝添加劑的用量,使脫硝更為經濟,同時在中溫區脫硝時為LYWS煙氣脫硝添加劑提供了另一次機會;中溫區一般煙氣溫度比高溫區更加均勻,容易控制反應溫度,使反應高效;
5、在中溫區采用以LYWS煙氣脫硝添加劑,比現有的SNCR脫硝方法能更好地與NOx反應,所需要的(脫硝添加劑/NO)摩爾比小,即使沒有參與還原反應的殘余LYWS煙氣脫硝添加劑,也不會直接或者以氨的形式從煙氣中向環境泄露;
6、在中溫區采用LYWS煙氣脫硝添加劑,能適應爐窯、工業鍋爐、焚燒爐、燃氣輪機、燒結爐等氧量偏高的場合;
7、由于沒有氨的產生,所以不會在換熱面的壁面結鹽,避免了對換熱面的腐蝕;
8、在中溫區采用LYWS煙氣脫硝添加劑,*可以到達現有SCR脫硝的效果,而不受灰塵、SOX的影響,不影響昂貴的脫硝催化劑;在使用傳統SNCR煙氣脫硝方法和傳統SCR煙氣脫硝方法不達標的場合,可以加入LYWS煙氣脫硝添加劑而使NOX排放達標。
三、電站鍋爐煙氣脫硝
為了控制NOX的排放總量,標準GB13223-2011規定燃煤發電鍋爐除少數爐型外,NOX排放需低于100mg/Nm3(以NO2計),給NOX的減排帶來巨大的挑戰。目前安裝的以尿素溶液為脫硝劑的SNCR系統脫硝效率平均只有30%左右,很少達到40%以上,即使采取低NOX燃燒+SNCR技術,NOX的zui終排放仍高達200mg/Nm3以上,現有的脫硝方法需要安裝昂貴的SCR脫硝裝置才行。如某600MW機組的燃煤電站鍋爐,采用低NOX燃燒+SNCR技術后,NOX的排放濃度仍達200 mg/Nm3;采用LYWS煙氣脫硝添加劑后,在500~650℃的中溫段,排煙中NOX的濃度降低到96 mg/Nm3NO2,達到排放要求。
四、燃氣輪機煙氣脫硝
目前以燃氣輪機為基礎的IGCC循環的應用日益廣泛,標準GB13223-2011規定以油為燃料的燃氣輪機機組的NOX排放需低于120 mg/Nm3(以NO2計);以氣體為燃料的燃氣輪機機組的NOX排放需低于50 mg/Nm3(以NO2計);現實中以油為燃料的機組排氣中NOX可高于200 mg/Nm3;而以氣體為燃料的機組排氣中NOX可高于100 mg/Nm3;如我國研發的110MW的R0110型燃氣輪機采用了干式低污染燃燒室設計后,以天然氣為燃料時NOX的排放仍達到113 mg/Nm3(15%O2條件下),其排煙溫度為603℃左右;采用LYWS煙氣脫硝添加劑噴入燃氣輪機排氣到余熱鍋爐的接管中,與排煙中NOX迅速反應,從余熱鍋爐出口的NOX降低到48 mg/Nm3NO2,達到排放要求。
五、玻璃窯爐煙氣脫硝
目前根據國標GB26453-2011的要求,對2014年起新建的平板玻璃工業爐窯NOX的排放需要低于700 mg/Nm3(以NO2計)。某新建廠使用天然氣為燃料,沒有采用純氧助燃時煙氣中NOX排放達2100 mg/Nm3,采用了純氧助燃,煙氣中NOX排放仍達到1500 mg/Nm3;離700 mg/Nm3(以NO2計)的標準還很遠。現有技術只能采用SCR脫硝,但是不僅需要先除塵、脫氯、脫硫,而且脫硝催化劑價格昂貴。當未采用純氧助燃時,以使用LYWS煙氣脫硝添加劑方式的方法進行煙氣脫硝,分別在500~650℃中溫段噴入。zui后NOX排放在590~650 mg/Nm3(以NO2計)之間;脫硝效率69%以上,實現了達標排放。LYWS煙氣脫硝添加劑的另一重要好處是*余熱鍋爐受熱面,基本不影響余熱鍋爐運行效率。
六、燃煤鍋爐煙氣脫硝
某燃煤工業鍋爐爐膛出口處煙氣溫度為1060℃,過量空氣系數在1.50~1.55之間,燃燒褐煤,并有廢油噴嘴,煙氣中NOX的初始濃度在400~500 mg/Nm3左右,以前沒有采用有效的脫硝措施。現采用LYWS煙氣脫硝添加劑進行脫硝,同時在過熱器前605℃左右的中溫區,噴入LYWS煙氣脫硝添加劑后, NOX脫除效率70%以上,NOX排放達標,煙氣中無NH3逃逸。
七、燒結爐煙氣脫硝
某新建燒結爐排煙中NOX常高于400 mg/Nm3,不滿足新標準氮氧化物的排放不高于300 mg/Nm3的要求。傳統的脫硝方法除向燒結料中加入尿素、石灰等添加劑外,目前沒有經濟有效的De-NOX控制方法,而采用SCR技術,投資與運行成本太高。采用LYWS煙氣脫硝添加劑進行脫硝,在現有燒結爐的基礎上,向溫度高于530℃以上的中溫區風箱內噴入LYWS煙氣脫硝添加劑,使煙氣中的NOX在中溫區被還原,不僅NOX減排量達到50%以上,而且PCDD/Fs也實現了減排量達30%以上的效果。采用LYWS煙氣脫硝添加劑方式的脫硝方法,還可以和現有脫硝技術相結合,如和廢氣循環脫硝相結合進一步提高NOX和二噁英的減排效果。采用LYWS煙氣脫硝添加劑方式的脫硝技術的顯著優點是減排效果不受SOX和粉塵的影響。
八、焚燒爐煙氣脫硝
某爐排式垃圾焚燒爐燃燒的垃圾中皮革廢料、織物廢料較多。在未采取任何措施時NOX的排放濃度在350~450 mg/Nm3之間;大多數情況下在400 mg/Nm3左右;爐膛上部的溫度在920~1090℃之間,蒸汽過熱器前的煙溫為580~602℃。爐膛出口處過量空氣系數為1.6~1.7之間;該焚燒爐已經裝有爐內SNCR脫硝系統,傳統的SNCR脫硝方法使用尿素溶液為吸收劑,NOX仍不達標。采用LYWS煙氣脫硝添加劑方式的方法進行脫硝,脫硝效率達60%以上。排放*達標,而且煙氣中無NH3泄漏。
九、工業鍋爐煙氣脫硝
某燃煤工業鍋爐爐膛出口處煙氣溫度為980℃,過量空氣系數在1.55~1.6之間,煙氣中NOX的濃度在500mg/Nm3左右。采用傳統的SNCR脫硝、以尿素為脫硝劑很難布置脫硝劑噴口,布置在爐膛出口溫度偏低;而爐內墻均為水冷壁覆蓋無法開設噴口。采用LYWS煙氣脫硝添加劑在爐膛出口處位置布置噴口,在對流受熱面后、省煤器前530~550℃左右的中溫區噴入LYWS煙氣脫硝添加劑,脫硝效率66%以上,排放*達標,而且煙氣中無NH3逃逸。
十、垃圾焚燒爐煙氣脫硝
某爐排式垃圾焚燒爐在未采取任何措施時,NOX的排放濃度在230~420mg/Nm3之間,大多數情況下在300mg/Nm3以上,爐膛上部的溫度在900~1100℃之間,蒸汽過熱器前的煙溫為550℃。爐膛出口處過量空氣系數為1.6~1.7之間;采用傳統SNCR脫硝方法以尿素溶液為脫硝劑的方法脫硝,在尿素溶液/NOX的化學當量比=1.5時,排煙中NOX的濃度仍在210~280mg/Nm3之間,大多數情況下不能滿足標準NOX排放低于200mg/Nm3的要求;采用LYWS煙氣脫硝添加劑的方法進行脫硝,僅在過熱器前煙道500~650℃噴入LYWS煙氣脫硝添加劑,脫硝效率70%以上,不僅排放*達標,而且煙氣中無NH3逃逸。