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鄭州紅星破碎設備廠
鎂鹽礦石反擊破碎機 D20反擊式破碎機 綠松石反擊破碎機
反擊式破碎機原裝篩條材料為彈簧鋼板,住現大塊高硬度雜質時很容易發生斷裂,而且整個溶劑破碎系統中,破碎機破碎出的物料要經過振動篩的篩分后粒度小于3mm的物料方可進入下道工序,不合格物料仟然會進入破碎機中繼續破碎循環。所以篩條在破碎機中起的作用不大,因此經過試驗zui終將篩條換成了用ZGMn13鑄鋼盲板篩條,為了使物料能從破碎機下部流出,將下支撐梁拆除。可看出整個結構相當于將篩條和下支撐梁去掉換成了ZGMn13鑄鋼溜槽。反擊式破碎機頂部有兩塊反射板,將篩條換成盲板后相當于有四塊分布在四周的反射板,這樣夫人提高了破碎效率破碎成品率由原來的30%增加到70%。
某公司石灰石破碎系統有2臺引進的1800mm×1800mm單轉子反擊式破碎機,機腔內部有54件錘頭、15塊反擊板、9塊篦板和1套襯板。驅動電動機功率為400kW,反擊破轉子轉速為453r/min,篦縫理論排料有效面積為0.753m2。石灰石進入破碎機塊度≤800mm,要求出料粒度≤25mm,粒度 25mm的不超過10%。設計單機生產能力為230t/h。到1999年,破碎機zui大臺時產量234t/h,而且,產品粒度還經常超標。伴隨著窯系統的技改成功,熟料年產量提高,每天石灰石的需求量也大大增加,為了保證供料,需提高破碎機的臺時產量。我們從調整破碎機篦板與錘頭運行軌跡間的間隙人手,對破碎機進行了數十次調整,使其臺時產量大大提高,也保證了粒度合格率。
初步分析
根據反擊式破碎機廠家的原始設計數據,如果要達到產品要求的出料粒度,反擊板、篦板與錘頭運行軌跡間隙應該是25mm(即圖中A、B、C、D、E、F、G、H、I處間隙均為25mm)。但是,在生產中發現:此間隙如果調至25mm,產品粒度能夠保證,而臺時產量卻很低,有時僅能達到180—220t/h。因此,我們從調整這個間隙值人手,使其在滿足生產要求的石灰石產品粒度的同時,又能夠盡量提高臺時產量。
理論分析
提高臺時產量只能通過提高F、d、k、n來實現,但是,F、k、n為破碎機的固有參數,改變較為困難。而通過調節下反擊板調節裝置和篦板調節裝置以及工字鋼上的鋼板,可以很容易實現調整破碎機篦板與錘頭運行軌跡的間隙。該種辦法雖然加大了篦板和錘頭的間隙,但是,考慮到破碎機轉速快,錘頭線速度較大,依靠破碎機錘頭在篦板階段的磨削破碎,也同樣能夠保證產品粒度。
優化調整
經過實踐嘗試,發現這種辦法是可行的,破碎機運行正常,臺時產量提高幅度較大,粒度較好。根據破碎機各個時期的特性,篦板與錘頭運行軌跡A、B、C、D、E、F、G、H、I各點的間隙分別如表數據時,效果,既能提高破碎機產量,又能保證石灰石產品粒度。
改變反擊式破碎機的防塵方式可節電,由于拆除了水封裝置,節省了2PNL立泵的開車時間,節省用電的消耗,1臺2PNL立泵每日可節電270kW/h。
反擊破生產廠家改變防塵方式在生產實踐中的應用對比2臺反擊破機每年獲得的經濟效益如下:
(1)每年節約清水31482t,節約成本83742元。
(2)每年增加處理礦量4410t,增創效益為28533元。
(3)每年節約潤滑油1620kg,節約費用為11664元。
(4)每年節電72900kW/h,節約電費37179元。
根據生產實踐中的應用情況,2臺反擊破碎機每年可為選礦廠節約16萬元的成本費用,三年為選礦廠獲得了48萬元的經濟效益。
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