一,江西九江的客戶買的石灰回轉窯使用后表示效果很好
節能的石灰石煅燒回轉窯型號多,供客戶選擇 江西九江的客戶經過考察買的石灰回轉窯的生產設備,客戶當時來鄭州考察的時候第1家就是該廠,客戶是在來之前在網上看的生產廠家,到鄭州后給業務員交流的,客戶到廠以后先帶客戶參觀了廠里邊的車間情況,之后才給客戶進行交流,在交流的時候了解到客戶想買的設備產量大小都中,但是設備的質量一定得好,這個客戶放心,設備的質量沒有問題,經過交流給客戶定的產量是1天800噸,客戶說產量沒有問題,考慮到客戶當地的情況給客戶重新定了工藝方案,方案弄完以后帶客戶去看800噸的現場,在現場給客戶邊走邊說各個設備的生產情況,客戶聽了懂了其中的原理,然后回去給客戶說他的方案,這次的效果更明顯,客戶基本上都懂了,客戶考慮了一下簽了合同,經過幾個月的努力,客戶的現場進行生產,到現在為止客戶都很滿意這個設備的生產效果。文章來源:
二,節能的石灰石煅燒回轉窯選擇余地大
(一),回轉窯生產中窯速對生產的影響
節能的石灰石煅燒回轉窯型號多,供客戶選擇 1,對熟料產量質量的影響:石灰回轉窯提速前的熟料產量在880-930r/d,提速后可達到1000-1010t/d。
因為提高了窯速,為“薄料快燒”創造了條件,特別是對催化劑的轉變,以及特細小晶體的形成都非常有利。熟料的強度有了很大的提高,易磨性也得到了改善,水泥磨的每臺產量也由38t/h高到40t/h。
2,對火焰和窯皮的影響:由于此種烘干機為技改窯,長徑比較大,所以窯內氣流的阻力比一般的窯大,窯尾壓力達到了-180Pa左右。特別是當窯速慢,窯內物料填充率高的時候.火焰極不順暢.容易造成黑火頭長.火焰高溫集中,對窯皮和窯磚的損害相當大,嚴重時發生紅窯。而在提高窯速后,窯內物料的填充率由13.75%降至10.60%,使其通風得以加強,而且隨著產量的提高二次風溫度也由1000℃升至1100℃,加強了煤粉的燃燒,一次風用量從12%降至9%,火焰很容易控制和調檔,窯皮和窯磚得到保護,原來每運轉4個月左右,燒成帶就要換磚,而提高窯速后創造了運轉355d燒成帶磚沒有更換的紀錄。
3,對能耗的影響:熟料標準煤耗從154kg/t降至135kg/t,熟料燒成電耗從564kwh/t降至49kwh/t。
4,對結蛋和結圈的影響:石灰回轉窯提速前曾多次因結蛋和結罔造成停窯處理的情況。根據以往的經驗結圈和結蛋多數是在慢窯和火焰形狀不好,或者煤粉燃燒不*的時候產生。提高窯速后,以薄料層操作,并且調整好火焰形狀.避免燃料不*燃燒。提速至今,沒有再見結圈和結蛋現象的產生。
5,對原燃材料的影響:提速前為處理結圈和結蛋的問題,在配料上提高了KH(從0.88提至0 93)和sM(從2.4提至26)。采用高品位石灰石、高硅砂巖、粉煤灰、鋼渣4組分配料和含硫低的燃料,提速后.低品位石灰石、普通砂巖和頁巖等都得到了應用,而且爐渣,增鈣渣等工業廢料也在配料中得到了應用。
(二),回轉窯在生產中氣體輸送類注意事項
1,由于石灰窯氣除二氧化碳外,還有腐蝕性的二氧化硫和有毒的一氧化碳,氣體的輸送要求密封而不發生泄露。
2, 為了避免壓縮機氣缸,貯氣罐以及輸送管路因壓力增高引起爆炸,要安裝經校驗準確可靠的壓力表和安全閥(或爆破片),安全閥泄壓應將其危險氣體導至安全地方,還可安裝壓力超高報警器、自動調節裝置或壓力超高自動停車裝置。
3,壓縮機運行中要防止冷卻水進入氣缸,以防發生水錘,在進行壓縮機檢查維修時,應及時打開空壓機進、出氣閥門,以避免一氧化碳氣體中毒。
三,河南宏基關于石灰回轉窯的銷售案例
1,山東濟寧的客戶根據自己的情況買的石灰回轉窯順利進行生產。
2,江蘇鎮江的客戶在當地投資的石灰回轉窯的產量是1天300噸。
3,浙江麗水的客戶買的石灰回轉窯的產量是1天500噸。