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宰羊場廢水處理設備公司 屠宰場污水處理設備

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所  在  地濰坊市

更新時間:2023-08-09 09:41:32瀏覽次數:507次

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宰羊場廢水處理設備公司 本公司主要為全國的污水處理廠,大小企業,小區,社區,醫院,鄉鎮衛生院,食品廠,養殖場、屠宰廠、水產養殖、煤礦等等部門提供污水處理方案及解決辦法。公司以“專注環保,用心效勞"為中心價值,公司以優質的產品、完善的售后服務,精益求精、開拓進取的務實精神服務于廣大用戶,我們愿意真誠對待每一用戶,希望經過我們的專業程度和不懈努力,重塑青山綠水。 多年來,中能美亞不斷秉承以用戶需求為

宰羊場廢水處理設備公司

屠宰廢水處理工藝很多,自然生態處理、生物處理、化學處理均有應用,各種工藝均有其優點和局限性,應根據進水水質的特點、處理和排放要求并綜合考慮經濟、管理因素選擇的屠宰場污水處理設備及工藝,并注意不同屠宰廢水處理工藝的組合使用。例如主體構筑物可采用厭氧、好氧處理,再輔以自然生態處理,這樣既能保證出水水質,又相對節省能源,降低運行費用。我國目前多以小水量屠宰污水處理站為主,在目前環保投資較少的情況下,選擇屠宰場污水處理設備和工藝應朝著高效、節能、集約化、規模化、易于管理的方向發展以降低處理費用。加強對屠宰廢水處理站的維護和管理,保證廢水處理站的正常運行。

處理工藝流程                                                                   

    屠宰污水中含有大量的豬糞污水、內臟廢棄物和動物油脂 ,故污水中有機物、氮、磷的濃度相當高 ,懸浮物也多。本工程采用的處理系統為厭氧、缺氧及好氧三個生物過程的組合 ,能達到同時去除 COD,BOD,N,P的目的。并配有前處理裝置 (固液分離 ,沉砂、隔油 )和生物凈化后處理 ,使處理出水達到環保排放標準。
其工藝過程如下:

    來自屠宰場的高濃度污水經明溝流入污水集水池 ,并由粗、細二道格柵截留污水中的雜物。然后由污水泵提升至水力篩網 ,進行固液分離 ,再經沉砂和除油處理后 ,自流進入厭氧反應池。為了提高厭氧消化的效率 ,將厭氧反應池分為三格 ,前二格為上流式厭氧消化池 ,第三格為厭氧濾池 ,在厭氧濾池中裝有立體彈性填料。厭氧出水與稀污水在中間水池混合 ,以調節 BOD COD的比值 , 0.27提高到 0.35,提高污水的可生化性能。混合后的污水進入缺氧池 ,在缺氧池內裝有立體彈性填料 ,以增加缺氧池內的生物量 ,提高去除率。在缺氧池的上部設置噴淋好氧池 ,進行好氧處理。處理出水后進入生物凈化池 ,經水生植物的進一步凈化達標后排入環城河。處理工藝流程詳見下圖。

主要技術參數

    為了實現低造價、低能耗、低運行成本和高去除率的目標 ,本工程除了固液分離和噴淋好氧裝置設有小功率污水泵外 ,其余部分均建于地下 ,利用水力落差自流進水、自流出水。厭氧、缺氧、好氧三級生物處理合理組合,主要技術參數為 :

    ( 1 )集水池 :25m,停留時間 1 2小時 ,地下。

    ( 2 )水力篩網 4.8m 不銹鋼篩板 ,地面。

    ( 3 )沉砂隔油池 :4m,半地面。

    ( 4 )厭氧消化池 :100m,停留時間 4 ,地下。厭氧濾池 :50m,停留時間 2 ,地下。

    ( 5 )中間水池 :5m,停留時間 5小時 ,地下。

    ( 6 )缺氧池 :100m,停留時間 4 ,地下。

    ( 7 )噴淋好氧池 :25m,停留時間 1 2小時 ,地面。

( 8 )出水和生物凈化池 :300m,停留 8天。

 

屠宰廢水呈紅褐色,有腥味,含有大量血污、皮毛、碎骨肉、蹄角、油脂和內臟雜物。CODCr BOD5 、氨氮、SS等指標均較高,如CODCr 600~6000mg/lBOD5 300~3000 mg/lSS 400~2700mg/lBOD5/COD≥0.5,可生化性優良,無毒性。屠宰廢水受其生產過程的影響明顯,其水質水量波動范圍較大。

我國從20世紀50年代開始考慮屠宰廢水的處理,由于種種原因,直到70年代國內屠宰廢水處理仍為一級處理,80年代以后,新的處理工藝和技術逐漸被開發并得以應用,屠宰廢水的處理程度不斷提高。本文從生物處理、自然生態處理、化學處理等方面加以討論。

1生物處理                                                       

1. 好氧生物處理

活性污泥處理系統是當前污水處理領域應用廣泛的處理技術之一。普通活性污泥法處理屠宰廢水很難達到處理要求,普遍存在以下困難[2]:污水排放量季節性變化幅度大,難以滿足連續流曝氣池對水流穩定性的要求;全年均可發生污泥膨脹難以防治;剩余污泥量大、含水率高,沉淀脫水性能差,污泥處置費用高;脫氮除磷的效率僅20%左右,難以滿足高氮屠宰廢水的除氮要求。針對普通活性污泥法存在的問題,一些新的處理工藝開發和成功應用到屠宰廢水的處理領域。

1.1.1 序批式活性污泥系統(SBR

SBRSequencing Batch Reactor)工藝適應當前好氧生化處理工藝的發展趨勢,屬簡易、高效、低耗的污水處理工藝,廣泛地應用于屠宰廢水的處理中。其主要優點有[3]

流程簡單,無二沉池和污泥回流設備,節省了大量用地和設備。投資省,運行費用低,比普通活性污泥法節省基建投資30%,運行費用可降低10~20%。不易發生污泥膨脹,出水水質好;剩余污泥性質穩定,便于濃縮和脫水。自動控制,反應池中交替處于好氧、缺氧和厭氧狀態,具有較強的脫氮除磷能力。耐沖擊負荷能力強,高峰負荷在正常負荷的2.5倍情況下仍能獲得穩定處理效率。

SBR間歇運行的特點使其很適合處理流量變化大甚至間歇排放的工業廢水,已在亞洲、北美和歐洲等很多國家廣泛應用于小型污水領域。很多屠宰場的水量少,且間斷排放,采用SBR工藝,既可節省基建費用又可靈活操作。SBR工藝處理屠宰廢水CODCrBOD5的去除率可分別達到80%90%以上,而且有較好的脫氮除磷效果,氨氮去除率可達80%~90%J.Keller[4]等人在研究SBR處理屠宰廢水脫氮的過程中發現,通過控制溶解氧的濃度可使約50%的氮通過同步硝化反硝化去除,而控制這種脫氮過程對減少處理費用,提高出水水質有重要意義。

隨著SBR工藝的蓬勃發展,許多SBR改進工藝被開發出來。CASS工藝在SBR反應器前部增加了一個生物選擇器,由于實現了連續進水,在屠宰廢水的處理中也得到了廣泛的應用。此工藝剩余污泥性質穩定,產生的剩余污泥量只有傳統活性污泥法的60%左右

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