詳細介紹
腐竹場污水處理設備
*豆制品廢水 主要源于洗豆水、泡豆水、漿渣分離水、壓濾水、各生產工藝容器的洗滌水、地面沖洗水等,其中黃泔水CODcr高達20000mg/L-30000mg/L,泡豆水的CODcr3000ng/L-4000mg/L,地面沖洗廢水及其他廢水CODer相對較低。
濰坊138中能5448美亞5103
豆制品生產過程中屬于間歇生產方式,排水時間較集中,水量水質不均勻,黃漿水SS高達1000-1500mg/L,厭氧條件下易在廢水表面產生浮渣層;高濃度廢水水溫較高,極易fu敗酸化,到達廢水站內時,廢水PH值可達到5左右;豆制品廢水污染物主要是多糖、蛋白質和維生素等物質所組成總體上可生化性較好,易于生化降解。
腐竹加工的地區(qū)比較集中,主要在山東菏澤、河南安陽內黃、江西高安、廣西等多地盛產腐竹、油皮等豆制品。
腐竹加工生產過程中產生的主要廢水由沖泡大豆的廢水(泡豆水)、壓榨過程中流出的黃泔水及洗滌器具的廢水組成。泡豆水和黃泔水總量是大豆重量的5.5到7倍,其中黃泔水的排放量是大豆投料量的4到5倍,即每天加工100kg大豆約產0.4t廢水。豆腐生產清洗用稅的量是大豆重量的10到20倍,即每天生產100kg大豆產1到2t的清洗廢水。豆制品腐竹加工廢水特點: 腐竹加工廢水的排放量大有機物濃度高,成分復雜。以豆腐生產為例,黃泔水COD高達20000到30000mg/L,泡豆水COD為4000到8000mg/L,洗滌沖洗稅COD為500到1500mg/L。泡豆水的主要承認有水溶性非蛋白氮、稅蘇糖、棉籽糖等寡糖,檸檬酸等有機酸以及水溶性維生素、礦物質等,此外,還有異黃酮等色素類物質。黃泔水的組成更為復雜,除含泡豆水的所有成分以外,還含有蛋白質(大豆清蛋白、大豆凝血素、胰蛋白酶抑制因子等)、氨基酸、脂類等。腐竹生產清洗用水中含有大豆清蛋白、糖類、豆渣和清潔劑等。
豆制品污水處理設備-氣浮機原理:
-氣浮機工作主要依靠懸浮物表面有親水和憎水之分。憎水性面容易附著氣泡,因而可用氣浮法。親水性顆粒絮凝處理后可以轉為憎水性。水處理中的氣浮法,常用混凝劑使膠體顆粒結成為絮體體具有網絡結構,容易截留氣泡,從而提高氣浮。再者,水中如有表面活性劑可形成泡沫,也有附著懸浮顆粒一起上升的作用。
氣浮機配套的溶氣罐產生溶氣水,溶氣水通過釋放器減壓釋放到待處理的水中。溶解在水中的空氣從水中釋放出來,形成20-40um的微小細泡,微小溶氣水泡同污水中的懸浮物結合,使懸浮物比重小于水,并逐漸浮到水面形成浮渣。水面上備有刮板系統(tǒng),將浮渣刮入污泥池。清水從下部經溢流槽進入清水池。
國內外多年的實踐證明,對于易生物降解的有機廢水,生化處理是為有效和經濟的處理技術,包括厭氧、好氧技術和穩(wěn)定塘等。對于濃度較高的有機廢水單獨的厭氧處理一般不能夠達到處理要求,單獨的好氧處理運行費用高,厭氧—好氧串聯(lián)工藝結合了厭氧處理工藝和好氧處理工藝的優(yōu)點而避免了各自的缺點,厭氧處理工藝能耗低、污泥產量低,負荷高,但出水不達標;好氧處理工藝出水水質好,運行穩(wěn)定,但需能耗,污泥產量較高。因此厭氧—好氧串聯(lián)工藝在能耗、投資、處理成本和治理效果方面都具有較大的*性。我們根據廢水的水質特點及種豬場具體條件,結合多項工程的成功經驗,本著投資省、運行費用低、操作管理方便的原則,確定了UASB厭氧—改良SBR—消毒—兼性塘處理工藝。
工藝流程說明
廢水首先經過篩濾池預處理,篩濾池分二格,分別安裝篩濾裝置,篩濾裝置采用100目不銹鋼絲網過濾,可去除廢水中絕大部分固體物質,從而減少后續(xù)工藝的處理負荷。同時靠出口一端池底設砂濾裝置,在池交替使用時濾干積水。篩濾濾出的固體殘渣每天人工清理外運與糞渣一起處理。篩濾池出水經提升泵進初沉池,初沉池分四格,廢水在初沉池內進一步分離出細小顆粒(如糞便、飼料等)。在初沉池進口投加石灰乳溶液,一方面,投加石灰改善廢水的沉降功能,使廢水中的膠體物質發(fā)生電中和形成絮體,使微小顆粒能共同沉淀下來,在初沉池得到分離;因廢水排放量有波動性,為保證后續(xù)處理單元的連續(xù)穩(wěn)定運行,廢水經初沉池后進調節(jié)池進行水質水量調節(jié)。調節(jié)池的水緩慢地連續(xù)均勻加入處理系統(tǒng),減少對系統(tǒng)的沖擊負荷。 調節(jié)池出水經提升泵進入UASB高效厭氧池、改良SBR池二級處理工藝,UASB高效氧池內,廢水中蛋白質等大分子有機物質在厭氧菌的作用下首先分解成小分子物質,小分子物質部分降解成CH4等物質,厭氧池出水自流進改良SBR池進行生物氧化。
(3)UASB[12~14]:這種工藝處理豆制品廢水時啟動過程快,易于形成顆粒化的活性污泥;穩(wěn)定行時,COD去除率保持在80%的*容積負荷率達20kg?m-3d-1,產氣率達到1016m3?m-3d-1,生產性規(guī)模運行時;在HRT2d,溫度30~32℃條件下,容積負荷率可達515~715kg?m-3d-1,COD的總去除率達9715%,其抗沖擊負荷和低pH的能力也很強。UASB處理豆制品廢水有處理效率高、三相分離效果好、污泥沉降性好的優(yōu)點。
(4)兩相厭氧發(fā)酵工藝:采用兩相厭氧發(fā)酵工藝處理豆制品廢水的研究表明,廢水經過產酸器,HRT為3h,大部分有機物降解成中間產物,VFA從300mg?L-1上升到2000~3000mg?L-1;出水進入產甲烷器,不同產甲烷反應器的處理效果有所變化。以UASB為例,COD容積負荷率為1017kg?m-3d-1,HRT為28h時,COD的去除率可保持在90%。
好氧處理 腐竹場污水處理設備
好氧生物處理對污染物的去除相當*,有研究指出,好氧方法如AB法對豆制品廢水的處理效果良好;A段的COD負荷率210kg?m-3d-1左右,HRT610h,B段則分別為013kg?m-3d-1和810h,進水CODcr濃度是6000~7000mg?L-1,出水可低于200mg?L-1。目前,有的小型豆制品廠利用膜生物反應器(MBR)好氧處理此類廢水,總HRT為24h,處理后的出水SS小于10mg?L-1,CODcr小于30mg?L-1,NH+42N*硝化。
厭氧-好氧結合處理
采用厭氧與好氧處理相結合的工藝,廢水首段經過厭氧發(fā)酵,絕大部分有機污染物被降解去除,部分難降解的大分子物質也被轉化成小分子中間產物;厭氧出水進入好氧段,采用活性污泥法或氧化塘法處理。