諸城市吉豐機械科技有限公司作者
工藝運行分析探討:
通過對大豆分離蛋白廢水水質(zhì)的分析,在工程方案設(shè)計時應(yīng)重點針對有機物、氨氮和總磷含量高,鹽分大等問題,采取有效的技術(shù)措施。
由于乳清廢水的pH較低,需要對其調(diào)節(jié),以達(dá)到厭氧菌所需要的最適pH范圍。我公司在初步設(shè)計時,采用出水回流調(diào)節(jié)pH,回流比為200%~300%,使厭氧進(jìn)水pH達(dá)到5.2左右。經(jīng)過近la的運行發(fā)現(xiàn),厭氧處理效果較好,COD去除率達(dá)96%以上。出水懸浮物少;但是厭氧池及其后的出水管道結(jié)晶物質(zhì)較多,產(chǎn)生出水管道堵塞、曝氣頭結(jié)垢等一系列運行問題。
為解決管道堵塞問題,對設(shè)備進(jìn)行了預(yù)處理改造。投加石灰水調(diào)節(jié)pH。石灰的加入一方面起到提升pH的作用,另一方面引入的鈣可以與磷酸根結(jié)合生成磷酸鈣等不溶性沉淀物,不僅起到物化除磷的作用,也減少了厭氧工段鳥糞石等結(jié)晶鹽的形成。同時鈣離子有助于厭氧顆粒化污泥的形成C5)。但是在運行過程中發(fā)現(xiàn),石灰的加入使污水厭氧處理效果極不穩(wěn)定,出水?dāng)y帶污泥較多,造成厭氧污泥流失嚴(yán)重。導(dǎo)致厭氧處理負(fù)荷逐漸下降,并且厭氧池底部沉積物質(zhì)較多。運行近1a后,厭氧處理負(fù)荷下降了40%。厭氧池底部鈣質(zhì)沉積達(dá)2m之深,造成厭氧池布水管道的堵塞,不得不對厭氧池*清理。
為*解決厭氧污泥流失問題,公司在厭氧池前后各增加一級高效氣浮裝置。前一級氣浮可有效去除厭氧進(jìn)水中的懸浮物。后一級氣浮可有效攔截厭氧污泥的流失,此次改造后,運行至今效果較好。
關(guān)鍵詞:曝氣頭
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